近日,南京钢铁有限公司板材事业部第一炼钢厂1号转炉电控系统改造项目成功热试,2号转炉电控系统改造工程已于4月8日成功投产。至此,南钢第一炼钢厂1号转炉和2号转炉电控系统改造工程圆满完工。
此外,南钢板材事业部第一炼钢厂1号、2号转炉超低排放改造项目先后顺利投产,各项指标稳定,运行良好。
该项目涉及转炉传动系统交直流改造,转炉氧枪升降横移系统及钢包车电机系统扩容,并将转炉本体PLC系统与传动系统的通讯方式改为Profinet模式。转炉本体倾动、氧枪均采用西门子G130变频器,四台倾动电机负荷平衡采用PI-P主从控制方式,通过PN网到上位机来完成数据交换,实测数据曲线表明负荷分配效果及跟随性非常好,为转炉持续稳定生产创造了条件。
南钢1号、2号转炉干法除尘系统,采用“转炉一次除尘超低排放工艺流程及装备”技术成果,相比较原湿法工艺,大大降低了除尘系统运行的电耗、水耗,节约炼钢成本。该产品除尘效果优异,已获得“国际1水平”成果鉴定,可稳定实现粉尘排放浓度≤10mg/Nm³,远远低于国家排放标准,更是达到了超净排放标准,减少了对大气的污染,经济效益和环保效益显著,能够进一步推动减污降碳的协同治理,配合产业转型升级,助力钢铁企业绿色可持续发展。
这是本次超低排放改造项目中第一个完成设备安装,第一个完成设备单体调试,第一个具备热试条件的单位,为项目顺利投产打下坚实基础。
来源:钢厂网站